
鞍钢新钢铁公司氧气厂引进的第一台采用法液
空技术的35000m。/h空分设备,由液空(杭州)有
限公司设计、配套,采用分子筛净化、增压膨胀和
全精馏无氢制氩的内压缩流程,DCS系统控制,于
2003年4月投产运行。投产以后,多次出现粗氩
塔氮塞故障,不仅影响氩气生产,对氧气的生产也
造成一定的影响。所以需要对粗氩塔氮塞的原因进
行分析,找出解决方法,保证空分设备稳定运行。
1 空分设备流程和性能参数
35000m。/h空分设备流程如图1所示。其技术
性能参数见表1。
2 粗氩塔氮塞的原因及处理方法
氩馏分的氧含量可以通过入塔空气量进行调
节,根据氩馏分氧含量变化,通过PID参数调节调
整进塔空气量。氩馏分氧含量高时,进塔空气量减
少;氩馏分氧含量低时,进塔空气量增加。在正常
工况下,氩馏分氧含量设定值为91.8% 。若氩馏
分氧含量低于91% ,粗氩塔就会出现轻微氮塞;
氩馏分氧含量低于90% ,粗氩塔就会出现严重氮
塞。发生氮塞的原因主要有以下几个方面:① 产品
氧气量波动大;② 分子筛纯化系统切换;③液氮泵
故障停车;④产品氩产量波动大;⑤ 粗氩塔液空蒸
气量过大。
2.1 产品氧气量波动大
2.1.1 引起粗氩塔氮塞的机理
内压缩流程空分设备氧气取出量大时,对氩馏
分氧含量的影响机理与外压缩流程不同。在内压缩
表1 35000rn3/h空分设备技术性能参数
产品 参数 参数值
流量/(m /h) 35o()0
氧气 冷箱出口压力/MPa 1.5
纯度/% ≥99.6
流量/(m /h) 20O00
中压 冷箱出
口压力/MPa 1.5
氮气
纯度/10 ≤lO
流量/(m /h) 20O00
低压
氮压机出口压力/MPa O.7
氮气
纯度/10 50
流量/ (m /h) 5o0
液氧 冷箱出口压力 可进入贮槽
纯度/%02 ≥99.6
流量/ (m3/h) 5o0
液氮 冷箱出口压力 可进入贮槽
纯度/10 02 ≤lO
流量/ (m /h) l2o0
液氩 冷箱出口压力 可进入贮槽
纯度 ≤1 x 10一,N2≤2x 10一
流程中,氧气取出量大,先是导致主换热器中部温
度和冷端正流空气温度降低,使进入下塔的空气含
湿量大,下塔液空纯度稍降低。由于中部温度由高
压空气量通过PID调节自动加减量来完成调节,中
部温度低时高压空气量会加大,导致氩馏分氧含量
降低。原因主要有3个方面:① 高压空气量增加,
通过节流阀FV1556进入上塔的液体量增加,上塔
回流比增大,氩馏分氧含量降低;② 高压空气量增
加,进入下塔的液体量增加,下塔回流比增大,液
空纯度降低,也会导致氩馏分氧含量降低;③下塔
液位为自动调节, 下塔液体量增加,调节阀
LV1601会开大,下塔进入上塔的液体量增加,上
塔回流比增大。氩馏分氧含量降低。而在外压缩流
程中,氧气取出量大,上塔上升蒸汽减少,上塔回
流比增加,氩馏分氧含量降低。
在这套空分设备中,1.6MPa的氧气经调节阀
FV1510A直接送给用户。为了保证工况稳定。设置
了1个氧气排放阀FV1510B,这两个阀门均采用流
量自动调节。FV1510A流量设定值为35000m /h,
FV1510B流量设定值为34100m /h,当管网压力高、
氧气送出量低于34100m /h时,FV1510B 自动打
开;氧气送出量高于34100m /h时,FV1510B会自
动关闭。
氧气量波动大的原因主要有两个:① 由于氧气
直接送给用户。不是送入球罐,因而调节能力差.
在钢厂3座转炉同时吹氧时,氧气用量可达40000
~ 42000m /h,管网压力较低,调节阀FV1510A前
后压差可达0.6~0.71MPa;② 由于氧气调节阀
FV1510A选型偏大,在正常工况下FV1510A开度只
有l5% ~20% , 压差大时,FV15IOA 开度只有
11% ~12% ,偏离最佳调节范围,无法实现稳定调
节,导致氧气流量波动比较大。此时,FV1510B也
随流量波动自动调节。FV1510A和FV1510B这两个
阀门调节互相干扰,流量无法实现稳定调节,氧气
送出量较大,导致氩馏分氧含量降低,氩馏分氮含
量增加,引起粗氩塔氮塞。
2.1.2 处理措施
经过一段时间的摸索,总结出手动操作方法。
在FV1510A前后压差小于0.2MPa时,FV1510B采
取手动控制,阀门全关,由FV1510A 自动进行调
节。一方面,FV1510A在这种情况下调节情况比较
好;另一方面,避免FVI510B自动调节对FV1510A
造成干扰,同时减少了氧需求量大时氧气放散造成
的浪费。在FVI510A 前后压差大于0.2MPa时,
FV1510B手动控制阀门全关,FV1510A手动控制,
每次手动开、关0.1% ~0.2%进行调节。采取这样
操作后,氧气送出量比较稳定,对主塔工况的影响
明显减小。在该35000m3/h空分设备投产后,
3.OMPa高压氧气经调压阀组送出与这条管线并网,
大大改善了管网调节能力,氧气管网的波动情况明
显好转。
2.2 分子筛纯化系统切换
2.2.1 引起粗氩塔氮塞的机理
分子筛纯化系统切换时,进入主塔的空气量会
发生波动,从而影响氩馏分氧含量。在分子筛吸附
器升压过程中,进入主塔的空气量会减少约
4000m3/h,由于空压机导叶采用流量自动调节,空
压机导叶会开大,使进入主塔的空气量达到正常。
在两组分子筛吸附器升压结束时,进入主塔的空气
量高于正常值较多,空压机导叶关得比较快,由于
流量测量滞后,导叶关得开度小于正常值,使进入
主塔的空气量减少,从而造成氩馏分氧含量降低,
氩馏分氮含量增加,引起粗氩塔氮塞。
2.2.2 处理措施
由于氩馏分氧含量变化主要是由分子筛吸附器
升压使进入主塔的空气量减少和空压机导叶调节引
起的,一方面把分子筛吸附器升压时间延长至
9min,减少升压造成的影响;另一方面调整空压机
导叶流量调节的PID参数,使空压机导叶开关速度
变小,从而使进入主塔的空气量波动较小,减少对
主塔工况的影响。
2.3 液氮泵故障停车
2.3.1 引起粗氩塔氮塞的机理
液氮泵故障联锁停车后,下塔的液氮量会增加 。
20000m3/h,下塔回流比增加,液空纯度降低。这
些液氮一部分通过污液氮调节阀FV1557进入上塔, .
一部分通过液空调节阀LV1601进入上塔,这时上
塔回流比增加l6.7% ,氩馏分氧含量大幅降低,
氩馏分氮含量急剧增加,大量的氮进入粗氩塔,导
致粗氩塔氮塞。
2.3.2 处理措施
为了减少这部分液氮对上塔的影响,一方面将
下塔液空调节阀LV1601、污液氮调节阀FV1557转
为手动控制,保持阀门开度不变,将液氮调节阀
FV1558转为手动控制,并适当开大,手动全开液
氮送贮槽调节阀,手动全开液氮排放阀,同时全开
粗氩塔排放阀HV1720;另一方面,立即启动备用
液氮泵将液氮送入管网,然后逐步把上述阀门恢复
到正常状态。
2.4 产品氩气量波动大
为了节省蒸汽,回收液氩冷量,原先液氩经外
送液氩泵压缩再经主换热器复热后被送至管网。但
由于氩气需求量不稳定,氩送出量时多时少,有时
要停运液氩泵,氩气量波动较大。在氩气量增加较
大时,主换热器中部温度降低,高压空气量增加,
进入主塔的液体量也增加,上、下塔回流比增加,
下塔液空纯度降低,导致氩馏分氧含量降低,造成
粗氩塔氮塞。
由于氩气量不稳定,现改为液氩走水浴式汽化
器复热。
2.5 粗氩塔液空蒸气量过大
检查发现,粗氩塔冷凝器液空蒸气流量的压力
修正值不对,致使实际流量比显示流量高。当时液
空蒸气实际流量达到51000m3/h, 比设计值
44ooo~/h高出15.9% ,该空分设备变负荷上限为
105% ,说明当时粗氩塔负荷比最大负荷高出
10.9%,粗氩塔严重超负荷运行。当氩馏分氧含量
低于90% ,进入粗氩塔的氮量就会较多,造成粗
氩塔氮塞。
修改液空蒸气流量压力修正值,将其调整到 ’
42000m3/h,粗氩塔恢复到正常工况。
采取了上述措施后,粗氩塔运行的稳定性明显
提高,保证了氩气的生产。