首页 >> 行业知识 >> 制氮机(制氮系统)挖潜改造

两套空分设备,总供氧量为26000m /h,KDON.10000/8500型空分
设备建于20世纪80年代,另一套为KDON一14000/
28000型空分设备,于1999年建成,2000年开车
成功。
随着全公司各项技术革新的推广应用,甲醇系
统及合成氨系统都进行了扩产改造,德士古气化炉
需氧量比以前有所增加,而空压机的排气量受气温
影响较大,冬季空气量还可勉强维持系统高负荷运
行的需要,夏季空气量明显不足,气化炉经常减量
运行。因此空分系统的制氧能力及稳定运行成为气
化炉乃至甲醇生产的瓶颈。为了增加氧气产品量,
最大程度地发挥空分设备的精馏潜力,争取效益最
大化,对空压机系统进行了技术改造。
1 增设两台小型空压机
目前两套空分设备液氧生产能力60m /d(以
液体产量计)。若相应减少液氧产量,可以增加氧
气产量,但由此每年价值近1000万元的液氧产生
的效益会大打折扣。为了实现效益最大化,结合机
组操作及实际运行经验,通过增加人塔空气量来提
高氧气产量,成为一种经济可行的技改方案。
1.1 设备选型
10000m /h空分设备在以前的技术改造中增加
过1台活塞式空压机,但该机组易损件较多,维护
量大,撞缸及其它故障经常发生,近两年已处于报
废状态。因此,在机组的选型上,吸取以往的经验
教训,更注重于机组的长周期安全、稳定运行。经
多次考察,最终确定使用两台喷油单螺杆式空压
机,其主要性能参数见表1。
表1 喷油单螺杆式空压机性能参数
项 目 参 数
型号 SRC.25O/34O
排气量/(m /min) 45
排气压力/MPa O.7
供气温度/℃ 40
排气温度/℃ 102
型式 B35
功率/kW 250
电动机 转速/(r/min) 2970
启动方式 △ 型直接启动
电压/V 6Oo0
传动方式 联轴器
供气含油量/10“ (O.1
冷却水量/(m /h) 10
1.2 流程简介
空气经空气滤清器、卸载阀进入空压机与喷入
压缩机的油混合,被压缩进入油分离器,分离后的
空气通过最小压力阀,进入空气冷却器,又经出口
球阀通过过滤器后进入冷冻式干燥机,被冷却,再
通过除油过滤器后进入吸附式干燥器。干燥后的气
体达到露点温度一40% ,其中20% 的气体作为吸
附式干燥器的加热再生气;余下的气体分为两路,
一路放空调节压力,另一路与5400kW 空压机的压
缩空气并网,一起被送往14000m /h空分设备。
1.3 流程特点
(1)两台空压机并联使用,负荷调整方便。
(2)压缩后空气经一总管并入14000m /h空分
设备空冷塔中,由于该空气已被冷却到40℃ ,空
冷塔的冷却负荷并没有增加太多,而进入精馏塔的
空气量增加,精馏潜力得到最大程度的利用。
(3)压缩后空气经各级过滤器过滤,露点温度
达到一40℃ ,含油量<0.1×10一,达到仪表空气
的要求。为此,将此压缩空气配管进入仪表空气管
网。以防止由于突发事故造成两套空分设备停车后
仪表空气管网压力低、系统无法安全停车及开车的
故障发生。
(4)为了确保系统发生高压电网故障后,该空
压机可以作为仪表空气压缩机使用,空压机电源采
用6000V高压电源,由本厂友电机供给,冷却水采
用一次水加管道泵加压后使用,回水回到循环水总
管中,以确保该机组的安全运行。
(5)将该压缩空气出口管配管至10000m /h空
分设备精馏系统,可以补充部分空气量,增加调节
手段。
1.4 改造效果
(1)两台小型空压机于2004年7月安装完成
并一次试车成功,压缩空气并入14000m /h空分设
备的5400kW 空压机。经过几个月运行考核,设备
运行状态稳定,操作方便, 自动化控制程度较高。
14000m /h空分设备精馏塔精馏潜力得到了挖掘,
出氧量较之以前增加了800m /h,满足了气化炉用
氧要求,解决了甲醇生产中的瓶颈问题。以年运行
时间180d计,甲醇产量增加4320t/a。
(2)开车成功后,还可以在14000m /h空分设
备3200kW空压机出现故障时为精馏塔提供一定的
补充气量,能够与5400kW 空压机配合,尽快稳定
精馏工况,避免产生大的波动。
(3)作为仪表空气备用方式投用后,效果非常
明显。2005年4月20日,9级大风使国泰公司铁
路栏杆砸在高压电上,致使110kV 的高压电网失
电,整个合成氨及甲醇系统全部停车,幸亏及时使
用螺杆空压机,使仪表空气管网压力保持在
0.42MPa以上,保证系统安全开、停车。
2 对3台大型空压机进行了并联改造
2.1 改造方案
整个空分系统共3台大型空压机, 其中
5600kW空压机为DH一80型,为10000m /h空分设
备配套,而5400kW 空压机及3200kW 空压机为
14000m /h空分设备配套,空压机的检修周期为1
年。当5400kW空压机检修时,若按照正常的运行
方式,5400kW 空压机一旦停运,14000m /h空分设
备就被迫停车,3200kW 空压机也停运,10000m /h
空分设备维持运行,氧气产量仅10000m /h,只能
维持1台气化炉运行,维持单系统运行,势必会造
成极大的经济损失。为此,从5600kW 空压机出口
配一管线并入5400kW 空压机出口,将5600kW 空
压机的压缩气体并入14000m /h空分设备。当
5400kW 空压机检修时,10000m /h空分设备停车而
运行14000m /h空分设备,氧气产量可以达到
16000m /h左右,能够维持两台气化炉运行,实现
甲醇和合成氨双系统运行,经济效益十分显著。
2.2 改造效果
(1)改造后该管线共投用4次,共计10d,保
证了甲醇及合成氨系统的稳定运行,达到了预期的
效果。
(2)将5600kW空压机压缩空气并入14000m3/h
空分设备,液氧产量增加了90rn3,液氩增加了
100m3,液体累计经济效益为16万元。
(3)5600kW 空压机并入14000m3/h空分设备
运行,氧气的最低产量为15000m3/h,其中3/5的
气量供甲醇系统,生产甲醇2520t,2/5的气量供
※ ※
合成氨系统,生产合成氨1800t,获经济效益100
万元。
3 结束语
通过增设两台螺杆空压机,一方面解决了因空
气量不足造成空分系统制氧能力下降的问题;另一
方面,可在紧急情况下作为仪表空压机使用,保证
系统安全开、停车。5600kW 空压机的压缩空气并
入14000m /h空分设备,保证了14000m /h空分设
备的氧气产量。经以上技术改造,长期制约甲醇、
合成氨高负荷、长周期运行的瓶颈问题得到了解
决,空分系统整体的运行稳定性得到了提高,取得
了显著的经济效益。