
广西柳钢15000m3/h空分设备由开封空分集团
公司设计、制造,采用液氧、液氩内压缩流程,是
该公司第一套液氧被压缩至2.5MPa(表压,下同)
压力等级的15000m3/h内压缩流程空分设备。液
氧、液氩经液体泵加压后在主换热器复热、汽化后
以2.OMPa(柳钢氧气管网压力)的压力送出冷箱。
其它配置是:常温分子筛氧化铝双层吸附净化、中
压增压透平膨胀机、无氢制氩、浸浴式主冷。2003
年5月投入生产, 至今已安全运行一年多。现将
15000m /h空分设备的技术特性和运行情况做一介
绍,供同行参考。
1 空分设备的技术特性
1.1 工艺流程简介
15000m3/h内压缩流程空分设备的工艺流程如
图l所示。
空气经空压机加压、纯化器净化后分成二股,
一股经板翅式主换热器(E1)换热、冷却后直接
进入下塔; 另一股经增压机(TC2)加压至4.4MPa
后再分成二股,一股走板翅式主换热器(E2)并
中抽去膨胀机制冷、膨胀后空气进下塔,另一股经
膨胀机增压端(ET2)增压后以5.8MPa压力进入
板翅式主换热器(E2)、被冷却后以液体状态进入
下塔。
机组可以在三种工况下生产:较大液氧工况、
较大液氮工况及液氧液氮同时生产工况,三种工况
的实际生产参数见表l。
表1 15000m。/h内压缩流程空分设备生产参数m3/h
工况 气氧 液氧 气氮 液氮 液氩
工况一 l6l6O l50o l5000 600 620
工况二 l20()0 2l0o l50()0 600 445
工况三 l350o 600 l50()0 230o 440
注:液体已折算成气态,各数据均为标态下。
1.2 能耗分析
空分设备的优劣主要是看产品产量、纯度和产
品能耗这三点,其中能耗应是关键的决定因素,因
为能耗占空分生产成本的 以上,节能可降低
生产成本,增加效益。测算出真实有效和可靠的机
组能耗,对于指导机组日常生产调节及柳钢今后新
上空分设备的选型具有指导意义(为便于计算和与
其它机组比较,能耗计算以轴功率计,低温液体均
以三倍体积计算)。
空分设备全部运行中的设备功率:
(其中空压机 ,增压机 ),
加工空气量: 。
产品数据:气氧 (. )、液氧
(折标准气态,下同)、液氮 、
液氩 ,为开机时考核值。
单位氧气能耗: = . ·
开封空分集团公司在投标书及操作技术说明书
中并未注明机组能耗,没有设计参数可比较,也没
有在运行的相同等级的外压缩流程和内压缩流程机
组可供对比,只能选取 年以后投入运行的第
六代外压缩流程机组运行参数来比较(见表2)。
表2 柳钢1 。 内压缩流程空分设备能耗与部分外压缩流程空分设备能耗的比较
机组单位 生产能力 ( 投产时间 制氧能耗( · ) 压氧能耗( · ) 综合能耗(
· )
三明钢铁公司 l 0()00 2001.5 ● 资料不详
济南鲍德气体 2O0o0 2o02.3 O.42 O.16 O.58
宝钢 30()00 2002.12 O.42 资料不详
张家港宏昌制气 2l【x】O 2o03.3 O.39 O.18l ●
新余钢铁公司 l8【x】O 2003.4 O.43 ● O.607
1.2.1 分析表2中参数,可明确的是:第六代外
压缩流程制氧能耗一般在. · 左右,加
上压氧能耗,则单位氧气能耗在. · 左
右。
1.2.2 柳钢 内压缩流程空分设备能耗
不高的主要原因如下:
(1)空压机、增压机、中压增压膨胀机为进口
产品,等温效率高,膨胀机的增压端效率为 ,
膨胀端效率为85%。
(2)板翅式主换热器也为进口产品,温差小,
低压主换热器热端温差可控制在0.5℃,高压主换热
器热端温差可控制在1.5℃ ,不可逆热损失较少。
(3)膨胀空气进下塔流程具有较高的氧、氩提
取率,意味着产品单位能耗下降。
(4)较大的液体提取率,低温液体总量占气氧
量的l8.88% 。
1.2.3 柳钢15000m3/h内压缩流程空分设备能耗
不高只是表明它的能耗是合理的,是与常规外压缩
流程不同的一种空分生产流程。用户应该根据自身
需求,选择是采用内压缩流程还是外压缩流程,在
配备相同压缩传动设备的前提下,选择外压缩流程
则综合能耗会低一些? ,但体积庞大的氧气透平压
缩机维护工作量大、液体生产能力有限;选择内压
缩流程,则综合能耗高一些,但设备维护量小、液
体生产能力大。
当前相当多钢铁企业的制氧能力都大大高出冶
炼需求,氧气放散率常年都在5%以上。如果新上
空分设备后氧气产量仍有富裕,选用内压缩流程为
好。因为液体产量大,关键时刻可以开启低温液体
泵,加压汽化液体外送,作为冶炼系统用气调峰手
段,也能满足对外气体销售,增加经济效益,比再
上一套液化设备回收放散的氧气经济。
1.3 仪控系统运行稳定
DCS系统是HONEYWELL公司的TPS系统(即
TOTAL PLANT SOLUTION,全厂一体化解决方案的
缩写),是在保留TDC3000系统各方面优势的同
时, 采用最新技术的新一代产品。它以
WINDOS2000为工作环境,具备全厂信息管理、开
放网络环境、高效灵活的应用平台和高性能管理控
制等特点,运行的稳定性优于TDC3000,如果系统
中具有自动负荷跟踪调节功能就更理想。
1.4 氧和氩提取率高、产品纯度高
氩产量的高低取决于机组产品氧的产量和纯度
以及氩馏分含氩量的多少,本机组的膨胀空气全部
进入下塔参与下塔精馏,膨胀气基本不受精馏工况
的影响,上塔的物料全部是经过下塔精馏过的物
料,氩馏分含氩量可达l3% 以上,因此氩的提取
率比较高。经过测算,氧、氩的提取率分别高达
99% 和84.43% ,氧、氩产品纯度达99.9% 和
99.999% ,氩中的氧、氮含量均小于1×10~。
1.5 机组运行的安全性好
空分设备要安全生产,最主要的是防止主冷内
碳氢化合物聚集并发生爆炸。本套机组采用浸浴式
主冷,液氧从主冷抽出增压、复热、汽化送出,因
此碳氢化合物在主冷中积累、浓缩、结晶、析出的
可能性几乎为零。同时由于浸浴式主冷液氧循环倍
率高达l0以上,热虹吸作用建立起的液氧再循环能
更有效地用液氧冲刷氧通道,使CO 、N O的分布
浓度均匀,防止因CO 、N O以固态析出、堵塞而
引起的“死端沸腾”,因此主冷安全性能十分稳定。
另外,用体积小巧的低温液氧泵取代氧气透平
压缩机,主机房空间也变得十分宽畅,氧压系统燃
爆的危险性降到最低极限,安全性大大提高。
2 空分设备的操作
2.1 空压、预冷、纯化系统运转稳定,效率高
2.1.1 空压机运转稳定
空压机为德马格公司产品,三级离心式压缩
机。由于采用高效的自洁袋式空气过滤器及空压机
叶轮水喷射清洗技术(清洗周期为五天,冲洗水量
为2000L蒸馏水)。运行一年多来,空压机振动值
一直稳定,没有上升趋势。各钢铁企业所在地的空
气质量都不是太好,所以配置空压机叶轮水喷射清
洗系统是必要的。 ’
具体操作:分别对每一级叶轮喷水清洗,喷水
速度为45L/min。清洗过程没有前提条件,不必考
虑纯化系统是否在切换,也不必对空压机做保护性
调节。
2.1.2 预冷系统换热效率高
空气冷却塔和水冷塔全部采用填料塔,传热效
率高。空气出塔温度控制在l0℃ 以下,水冷塔降
温幅度最高达20℃。即使在广西最炎热的夏季
(日平均温度30℃)出水冷塔的水温也可低于
l3℃。冷水机组也只需开三台压缩机即可完全满足
生产需求。
2.1.3 纯化系统切换稳定
纯化系统采用卧式、双层结构,每只纯化器装
4×8目分子筛20t、氧化铝12t,采用分阶段充压,
以减少分子筛纯化系统充压时对精馏系统的影响。
日常生产中对空压、预冷和纯化系统全部实行
自动调节,正常情况下不需人为调整。
2.2 液体生产工况易调整
内压缩流程与外压缩流程在大量生产液体时的
最大不同点在于:内压缩流程只开一台膨胀机,不
用部分膨胀空气走污氮管,也不需要提高膨胀机的
转速。由于内压缩流程在工艺配置上的优势,中压
膨胀机效率高、单位制冷量大,通过在上塔重新分
配与调整冷量,可以快捷改变液氧、液氮产量。
较大液氧工况转到较大液氮工况就是将大部分
冷量从上塔下部转移到上塔上部,气氧产量维持不
变(为了维持板翅式主换热器的热负荷不变),同
时注意对上塔回流比的控制,避免影响气氮纯度。
工况调整操作步骤:逐步关小液氧排出阀一逐步开
大液氮排出阀一减少气氮产量一必要时气氧、液氧
取出阀再作微调。工况在调整过程中,上塔的氧纯
度、氮纯度、污氮纯度、氩馏分以及粗氩量、粗氩
含氧量都不会发生大的波动,不会影响主塔及氩塔
精馏工况的稳定。
2.3 氩馏分调节简捷
氩馏分调整范围在9.5% ~13% 之间, 由于内
压缩流程中产品氧气是以液体状态从上塔下部抽出
的,液氧抽出量的少量增减不足以影响到上塔回流
比(即对主冷的蒸发量影响不大),不会引起上塔
精馏工况大的变化,因此对氩馏分组成的影响不
大。同时内压缩流程的特点,不可能大幅度频繁调
整液氧抽出量,所以通过产品氧的量和纯度来调整
氩馏分作用就不明显了,主要是通过氮气量和氮气
纯度来调整氩馏分,当然调整效果较氧气调整滞后
些,但调节方法简单有效,这点与外压缩流程不
同。开封空分集团公司在设计上增设了一根直径为
150mm的气氧抽出管道,从主冷上部抽出气氧,并
由污氮管排出,但实际操作中一直没采用。
2.4 循环粗液氩泵的切换、临时停车再启动对主
塔工况影响较大
循环粗液氩泵的切换及停车后再次启动会造成
粗氩塔(C5)底部的粗液氩量大幅波动、上塔的
※ ※
氩馏分抽口以下的回流量也大幅度波动,从而影响
上塔工况,如氧纯度、氩馏分组成。目前还没有更
好的解决办法。如果在粗氩塔底部进上塔的回流粗
液氩管上加装阀门或将粗液氩循环泵的调速电机的
转速降低,可以减少影响。
2.5 氧气量不宜频繁调整
内压缩流程要确保板翅式主换热器热交换完善
和主塔精馏系统工况稳定,氧气压力必须稳定,即
通过主换热器的液氧量和压力要稳定,说明内压缩
流程不宜频繁变工况操作,这也是保护板翅式主换
热器的需要。这一点对于用氧压力经常大幅度波动
的钢铁企业来说是个矛盾,也是不足点,氧气管网
压力高时只能以2.0MPa高压放空,造成能源浪费。
当然这个问题在多机组、多种空分流程组成的
大型钢铁企业供氧管网是可以解决的:管网压力高
时,迅速停下氧压机、停止向管网供中压氧,单独
由内压缩流程空分设备供氧。
3 结束语
柳钢15000m /h内压缩流程空分设备经过一年
多的运行,表现出设备运行工况稳定,液体产量大
的特点,具有操作调节量小、调节手段简捷的优
点。基于第一套内压缩流程空分设备的成功运行,
柳钢2005年新上的一套28000m /h空分设备也采
用内压缩流程。